TNC 发表于 2010-10-12 23:04

60MW抽凝机组单元制运行事故预案

说      明
1.魏桥第三热电厂8×60MW机组工程,预计#2机组于2005年4月份投产,在#2机组投产前#1机组为单元制运行,一旦发生故障,将引发事故,会给电网造成重大冲击,处理不及时,将造成事故扩大,后果不堪设想。
2.魏桥第三热电厂#1机组单元制运行时,电气110KV系统魏二三电I线991开关与电网相连,供热管道通过二电至铝厂供热管道与热网相连,系统连接脆弱,如何保证厂用电,如何保证汽机启动时轴封及除氧器的汽源,是事故处理的关键。
3.本次事故预案由值长负责编写,各运行值、车间、安技科专工做了相应的审核工作,下发之后,要求各车间组织运行人员积极学习,认真领会,有不当之处,再行更改。
1、厂用电消失
1.1现象:
电气:警铃响,事故喇叭响,991、701、61开关绿灯闪光,“魏二三电Ⅰ线991开关事故跳闸”、“魏二三电I线保护动作”、“#1机热工保护”、“1#机失磁联锁保护”、“#1主变1DL事故跳闸”等GP亮,系统周波剧升后降至零,全厂失电,所有交流表计指示归零。主控室工作照明消失,事故照明启动。
锅炉:安全门动作,工作照明消失,事故照明启动,所有运行设备跳闸,所有设备失电,锅炉灭火,油泵房照明消失,油泵失电,辅机轴承温度急剧上升。
汽机:工作照明消失,事故照明启动,所有运行设备跳闸,除直流油泵外,所有设备失电,汽机真空剧降, DCS画面“锅炉灭火”“汽机跳机”报警,汽轮机超速保护动作跳闸。除氧器压力急剧升高,水位急剧下降。循泵房照明消失,热工电源消失。
化学:化学电源609、619开关仍在合位,但已失去工作电源,工作照明消失,所有运行设备跳闸。
1.2判别: 110KV系统故障,991开关跳闸,1#机超速保护动作跳闸,厂用电消失。
1.3处理:
电气:切除所有备自投开关,拉开所有失电开关,查保护为991开关线路方向过流保护动作,总调告110KV系统故障。待110KV故障消除后,得总调令将991开关线路转110KVⅡ母运行,合780开关冲击110KVⅠ母,逐步恢复#01高备变、6KV备Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ段、400V备Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ段、化水段、除灰段、输煤段、除尘段运行,同时恢复713、714开关线路运行。待机炉恢复后,将#1发变组重新并网运行,恢复系统运方。
锅炉:汇报值长,厂用电消失,DCS画面及工业电视可监视各运行参数。关减温水手动门,开启各疏水,手动关闭给水总门,手动关闭汽机电动主汽门,手动开启省煤器再循环,手动关闭对空排汽电动门,若安全阀不回座,联系检修处理。关闭燃油角阀,手动关闭连排、取样、手动门,关闭所有用水(除盐水)用汽阀门。并派人叫水,见水后汇报值长。待厂用电恢复,得值长命令,上水点火,若叫水后未见水位应请示领导决定上水时间。
汽机:汇报值长,汽机超速保护动作跳闸,厂用电消失。启动直流油泵,复位各跳闸设备,切除相应联锁。开相关疏水,倒高低加疏水。适时开真空破坏门,手动关闭三抽电动门,解除三抽对外供热,注意转速下降情况,转速至零,手动盘车。关闭除氧器进汽进水调节门前截门,维持除氧器压力,保证轴封供汽,正暖一台给水泵,以备启动。待厂用电恢复,得值长命令,启给水泵,保证锅炉上水;启凝结水泵、循环水泵(排汽缸温50℃以下)、高压油泵,停直流油泵,启顶轴油泵,连续盘车,准备启机。待锅炉点火主汽参数符合要求后,汽机送轴封拉真空冲转。
化学:复位各跳闸设备,待厂用电恢复,得值长命令后,及时启动工业水泵、除盐水泵,并维持压力正常,尽快恢复辅机工业水系统。
1.4点评:厂用电消失处理时应注意以下几点:
1.4.1 厂用电消失后电气应及时拉开失电开关,以防送电时带大负荷,造成系统周波急剧下降。
1.4.2 电气恢复送电时应先送厂用电,后送线路,以缩短恢复时间。在送厂用电时应以6KV备Ⅰ段、Ⅰ段、Ⅱ段、400VⅠ、Ⅱ段、400V备Ⅰ段、化水段、除灰段、输煤段、除尘段的顺序执行。
1.4.3 启动循泵前应注意排汽缸温度不能过高,以防损坏设备。

TNC 发表于 2010-10-12 23:05

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2、系统甩负荷
2.1现象:
锅炉:锅炉压力突升,电磁泄压阀自动开启。(现电磁泄压阀一次门已关闭,无此现象,过热器及汽包安全门动作)
汽机:转速飞升,负荷甩至5MW左右。
电气:警铃响,事故喇叭响,991开关绿灯闪光。系统周波突升,功率总加降至5MW。
2.2判别:
锅炉:系统甩负荷。
汽机:系统甩负荷。
电气:991开关事故跳闸。
2.3处理:
锅炉:开对空排汽,手动开启#1炉电磁泄压阀及手动一次门,迅速减风减粉,投油稳燃,同时检查安全门回座情况。为保证负荷,尽量开大各疏水及连排。控制水位、汽温在正常范围内,保证锅炉运行。
汽机:立即解列三抽对外供汽,关闭三抽至除氧器截门,监视转速应在保护动作值之下。倒高低加疏水,开大相应疏水,同时保证除氧器水位、压力在正常范围内,给水泵再循环开启,保证给水泵不汽化,及时调整轴封压力及热井水位。密切监视各参数变化。
电气:复归音响、开关把手,查保护动作情况,对魏二三电Ⅰ线做全面检查,查出故障点后隔离,并做好安全措施,通知电检处理。待故障消除后,同期合991开关逐渐恢复负荷。
3.1 高备变开关跳闸
3.1运方:#1机启动并网后,厂用电仍由高备变带。
3.2现象:
电气:警铃响,事故喇叭响。781、610、620开关绿灯闪光。“#01高备变高压侧开关事故跳闸”、“6KV、Ⅱ段备用分支开关事故跳闸”GP亮。
3.3处理:电气:迅速抢合61开关,由#1机自带厂用电运行,联系电检检查处理,尽快恢复6KVⅡ段运行。
汽机:若为#2给水泵,#5或#6循环水泵运行,则#1给水泵,#4循环水泵联动,注意检查运行正常。
锅炉:在得到值长通知后,停止渣浆泵运行,若61开关抢合不上,则按厂用电消失处理,若抢合不及时,锅炉灭火,则按锅炉灭火处理。
3.4点评:此事故预想的目的不在于如何处理厂用电消失,而在于抢合厂用电。现在电气运行人员监盘时,事故喇叭响后的习惯性反应是先看机组有无异常,再看线路,最后才轮到厂用电,应该是事故喇叭一响先看厂用电。电气人员应加强这方面的培训。
3.5 #4循环水泵、#1给水泵在6KVⅠ段。
3.6 #5、#6循环水泵、#2给水泵在6KVⅡ段。
4、6KVⅠ段母线短路失电。(#1给水泵运行)
4.1 现象:
锅炉:6KV各运行辅机跳闸,锅炉灭火,运行油泵跳闸,备用油泵联启。
汽机: DCS画面“锅炉灭火”报警,主汽压力、温度降低,机组真空急剧降低,负荷下降。#1给水泵跳闸,#2给水泵联动,如#4循环水泵运行则#4循环水泵跳闸,备用循环水泵联起。电气:警铃响,事故喇叭响,61、618、418开关绿灯闪光,410开关红灯闪光。“#1高厂变低压侧开关事故跳闸”、“#1低厂变备自投动作”、“#1高厂变低压侧限时速断保护动作”等GP亮。6KVⅠ段失电,400V化水段、输煤段、除灰段相应失电。继而#1机跳闸停机,
4.2判别:6KVⅠ段母线短路,失电。
4.3处理:锅炉:按厂用电中断处理。
汽机:按机组跳闸停机后正常处理。
电气:复归音响,复位跳闸开关,拉开所有失电开关,切除相应备自投开关。查保护为“#1高厂变低压侧限时速断”保护动作。就地检查发现6KVⅠ段母线短路,隔离故障后联系检修处理。待故障消除后,恢复6KVⅠ段运行,送上化水Ⅰ段,然后给锅炉、汽机相关辅机电源、除灰、输煤、除尘段送电。

TNC 发表于 2010-10-12 23:05

5、锅炉灭火
5.1 现象:
锅炉:MFT动作灭火。
汽机:DCS画面“锅炉灭火”报警,主汽压力、温度降低,负荷下降。
电气:功率总加下降,系统周波随之有所降低。
5.2 判别:锅炉灭火
5.3 处理:锅炉:切断所有燃料,停制粉系统运行,解列所有自动,控制水位在正常水位以下(-100mm左右),开相关疏水,解相关保护,关减温水手动门。复位跳闸设备,进入吹扫程序,开对空排汽,点火。                                                                                汽机:快速降负荷至10MW,解列三抽对外供汽,待厂用电倒完后,降负荷至2MW左右,再根据主汽温度适时开启相应疏水,待锅炉恢复。若汽温汽压降至停机值,汇报值长停机。
电气:得到值长或锅炉人员通知锅炉灭火后,立即倒厂用电。
5.4 点评:以往锅炉灭火处理的误区在于汽机过早开疏水,造成主汽压力急剧降低。对于母管制运行的机组来说后果只是少带负荷,可单元运行的机组就会造成机组过早解列,造成事故扩大。同时维持空转时要注意多和电气联系,另外,要加强对除氧器的调整,防止除氧器因进水量过大造成压力急剧降低造成给水泵汽化。锅炉灭火时汽机须快速降负荷至10MW左右,使电气倒完厂用电后,再降负荷至2MW左右,确保机组不逆功率运行,以防止逆功率跳机。         
6、除盐水管破裂
6.1 现象:
化学:除盐水母管压力急剧降低,除盐水流量急剧增加。运行除盐水泵转速升高,备用泵启动。
汽机:除氧器压力急剧升高,水位急剧下降,除盐水管道伴有剧烈振动。巡查发现除盐水母管破裂漏水。
6.2 判别:除盐水母管破裂。
6.3 处理:发现除盐水母管破裂后,运行人员应立即汇报值长。
汽机:立即解列三抽对外供汽,停止采暖站运行,关闭所有消耗蒸汽及给水的阀门(包括燃料车间汽暖),关小除氧器进汽调节阀,关闭除氧器进水调节阀前(或后)截门,利用疏水泵给除氧器供水,通知检修抢修,根据需要联系值长调整负荷在相应工况下运行。
锅炉:立即关闭连排手动门,停止定排,并尽量关其手动门,关闭一切用水(除盐水)用汽阀门。
点评:除盐水母管破裂,如处理不当,不但会造成停炉,还有可能造成停机。
6.4措施:
6.4.1 化学人员应注意监盘,发现除盐水流量、压力突变应及时与汽机联系。
6.4.2 汽机、化学人员熟悉除盐水管路在施工现场的布置,在此异常状态下巡查时一定要带对讲机,发现故障点及时联系。
6.4.3化学人员在未得到值长停泵通知前,严禁以任何理由停泵或开再循环泄压。
6.4.4 冬天所有除盐水管道都应保证水流畅通,以防冻裂。
6.4.5 化学车间应将地下除盐水管道作出明显标志,以防基建施工时误开关阀门及挖断除盐水管道,造成除盐水中断。
7、单台运行给水泵跳闸
7.1 运方:#2给水泵检修,#1给水泵运行。
7.2 现象:
汽机:#1给水泵事故跳闸,给水压力骤降。
锅炉:给水压力骤降,给水流量、减温水流量降至0,汽包水位急剧下降。
7.3判别:给水泵故障跳闸
7.4处理:汽机:立即汇报值长并抢合#1给水泵,同时立即派人去就地检查#1给水泵,若给水泵不能及时恢复,锅炉灭火后,应按锅炉灭火处理,待给水泵恢复后,及时联系锅炉上水点火,机组启动恢复,同时注意除氧器的调整。
锅炉:立即汇报值长,联系汽机提给水泵压力,如“汽包水位低Ⅲ值保护”动作,锅炉灭火。此时应按锅炉灭火处理。如主汽温度降至停机值,应果断打闸停机。
电气:接到值长通知后,立即切换厂用电。同电检汽检一起就地检查给水泵跳闸原因,并及时给予相应处理。
7.5 点评:现我厂1台机组运行,各辅机检修后,将无备用。在给水泵出现故障跳闸后,运行人员应初步判断跳闸原因,若给水压力不能及时恢复,汽包水位下降,此时不可解除保护导致事故扩大。事故发生后,汽机要快速降负荷。                       

TNC 发表于 2010-10-12 23:06

8、汽机油管路破裂,冒烟、着火
8.1 现象:汽机:压力油、安全油下降,主油箱油位下降 ,高压油泵联动,就地检查汽机本体罩壳顶部冒出大量浓烟。
8.2 判别:汽机油管路破裂,冒烟、着火。
8.3 处理:按紧急停机处理
8.4 点评:鉴于我厂现状,汽机侧管道保温未完善,机头油管道十分复杂,且接油盒长度过短,这些就造成万一出现漏油事故,有极大可能造成火灾。且我厂汽机采用整体罩壳方式,着火需冷静判别,切勿一发现冒烟便事故放油,造成事故扩大。同时发现冒烟需检查漏油部位时,应注意汽机罩壳的门应至少有两个不同部位的是打开的,方可进入(无论是油着火还是发电机着火都应如此),以防出现烧伤。当然若漏油量不大时,应及时联系检修检查处理,不可盲目停机。
如确认油系统大量泄露,不得运行高压油泵。应启交流润滑油泵紧急停机。
9、#2给水泵自启动
9.1现象:电气:#2给水电泵送电过程中,#2给水泵自启动。
9.2 处理:送电操作人员立即打跳,联系电检处理。
9.3 点评:出现这件事的原因可能是6KV开关机构存在着问题,有时这是难以避免的。这就要求电气运行人员在遇到此类问题时应及时打跳,以防事故的发生。同时也要求其他专业人员在未接到值长或电气人员通知之前,禁止操作送电设备。
10、启机备用轴封汽源检修时锅炉灭火
10.1 运方:供热母管魏桥二、三电联络管检修。
10.2 现象:锅炉灭火。
10.3 处理:进行相应锅炉灭火处理。
10.4 点评:将此事单列出来的主要原因在于它的特殊运方,一般情况下出现这种事故,很难处理。若我们在锅炉灭火后立即关闭除氧器除盐水补水,停运疏水泵,以除氧器的剩余压力来维持汽机轴封。引用#1炉自用蒸汽倒入加热蒸汽母管加热除氧器,同时开大锅炉连排,控制好连排扩容器水位。

转自铝业技术联盟
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